2月10日,一項石油煉化領(lǐng)域的重要成果在北京首次公開——由石油化工科學(xué)研究院牽頭完成的“硫化反應(yīng)環(huán)境精準控制的加氫催化劑真硫化技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用”項目順利通過中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會組織的科技成果鑒定。
由中國工程院院士曹湘洪,中國科學(xué)院院士段雪、張濤、徐春明,以及來自中國石油、中國石化企業(yè)界的煉油專家和各大高校的學(xué)者組成的鑒定委員會,中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會科技項目處處長趙明、項目主管邢雪健,石科院院長李明豐、研究室主任劉鋒以及來自參研單位的業(yè)內(nèi)專家代表參加了鑒定會。鑒定委員會一致認定:加氫催化劑器外真硫化反應(yīng)器屬國際首創(chuàng),成果整體達到國際領(lǐng)先水平,將為我國石化行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供強有力的技術(shù)支撐。
又一項技術(shù)瓶頸被國內(nèi)科研團隊突破,曾經(jīng)困擾行業(yè)的“老大難”問題如今正逐一被破解。
行業(yè)矚目的硫化處理難題
加氫技術(shù)是提升油品質(zhì)量的關(guān)鍵手段,而加氫催化劑的性能直接影響加氫效果。長期以來,含Co、Mo、Ni、W金屬的硫化物是煉油加氫催化劑的主要活性物質(zhì),加氫催化劑在制備過程中影響其性能發(fā)揮的關(guān)鍵之一在于金屬氧化物向金屬硫化物轉(zhuǎn)變生成活性相的過程。因此,硫化反應(yīng)過程的研究及控制是目前國內(nèi)外關(guān)注的熱點。
現(xiàn)階段,加氫催化劑的硫化主要在加氫反應(yīng)器內(nèi)完成,不僅占用了加氫裝置的開工時間,給現(xiàn)場硫化帶來安全環(huán)保問題,器內(nèi)硫化還會受到現(xiàn)場條件限制無法實現(xiàn)活性相的可控合成,進而影響催化劑的加氫活性。
石油化工科學(xué)研究院加氫催化劑研究室副主任劉鋒表示,要實現(xiàn)對加氫催化劑硫化反應(yīng)過程的精準控制,目前主要有三大技術(shù)難題:一是對硫化過程及活性金屬硫化行為的系統(tǒng)性認識不足,導(dǎo)致硫化過程活性相結(jié)構(gòu)的不可控生長;二是不同的加氫反應(yīng)場景需要具有特定活性相結(jié)構(gòu)的催化劑,而現(xiàn)有的硫化技術(shù)不具備實現(xiàn)可控合成目標活性相結(jié)構(gòu)的全部條件,并且采用的硫化設(shè)備無法實現(xiàn)溫度和氣氛濃度等工藝參數(shù)的精準控制,導(dǎo)致硫化效率和產(chǎn)品質(zhì)量低等問題;三是硫化態(tài)催化劑在空氣中易自熱,給包裝、運輸、存儲和裝填帶來安全隱患。
在此背景下,器外真硫化技術(shù)應(yīng)運而生。這是一種在催化劑生產(chǎn)時,將氧化態(tài)催化劑加工為真硫化態(tài)催化劑的技術(shù)。煉化企業(yè)采購真硫化態(tài)催化劑后便可直接使用開工,無需再硫化處理,經(jīng)濟效益和社會效益相較于傳統(tǒng)技術(shù)都具有顯著優(yōu)勢。
讓反應(yīng)精準控制成為可能
然而瓶頸突破的背后,是一場需要研究團隊跋涉于多個省市之間、攻關(guān)十余年的持久戰(zhàn)。
地處北京的石科院聯(lián)合淄博市臨淄恒興化工廠有限公司、中國石油化工股份有限公司安慶分公司、中國石油化工股份有限公司齊魯分公司、中國石化青島煉油化工有限責(zé)任公司、中國石油化工股份有限公司滄州分公司、中國石油天然氣股份有限公司哈爾濱石化分公司、中國科學(xué)院過程工程研究所、中國石化催化劑有限公司等9家單位聯(lián)手合作,發(fā)明出了新型硫化反應(yīng)器系統(tǒng),并把它從實驗室?guī)У缴a(chǎn)一線。
劉鋒介紹說,項目聚焦加氫催化劑硫化反應(yīng)過程精準控制難點,逐一突破。在基礎(chǔ)研究方面,團隊揭示了加氫催化劑活性金屬硫化行為的演變規(guī)律,闡明了不同金屬間的協(xié)同硫化機制,發(fā)現(xiàn)了硫化助劑對硫化行為的調(diào)節(jié)作用,提出了可控調(diào)節(jié)活性金屬協(xié)同硫化的創(chuàng)新策略,取得了加氫催化劑真硫化基礎(chǔ)研究的新認識。在反應(yīng)控制方面,團隊研制了新型硫化反應(yīng)器系統(tǒng),實現(xiàn)了硫化條件的靈活精準控制以及硫化溫度、硫化氣氛的均勻和物料分布的均勻;針對硫化氫介質(zhì)反應(yīng)器開發(fā)的密封結(jié)構(gòu),確保了在高濃度硫化氫介質(zhì)條件下的安全生產(chǎn);針對多金屬硫化行為及各類氧化態(tài)催化劑物化性質(zhì)的差異,開發(fā)了基于硫化反應(yīng)環(huán)境精準匹配的多金屬協(xié)同硫化的器外真硫化技術(shù),實現(xiàn)了各類型催化劑活性相結(jié)構(gòu)的可控合成,提升了催化劑性能。值得一提的是,研發(fā)團隊首創(chuàng)了硫化態(tài)催化劑表面鈍化技術(shù),使硫化態(tài)催化劑在空氣環(huán)境中能夠安全包裝、運輸、存儲和裝填。
通過對設(shè)備、工藝及安全技術(shù)等方面的創(chuàng)新,團隊成功構(gòu)建起了硫化反應(yīng)環(huán)境精準控制的加氫催化劑器外真硫化技術(shù)平臺,技術(shù)水平國際領(lǐng)先。
經(jīng)濟社會效益顯著提升
據(jù)了解,在攻關(guān)階段,淄博市臨淄恒興化工廠有限公司就率先采用石科院牽頭開發(fā)的加氫催化劑器外真硫化技術(shù),投資建成的首套基于新型反應(yīng)器的加氫催化劑器外真硫化工業(yè)生產(chǎn)線,生產(chǎn)效率較傳統(tǒng)固定床器外硫化技術(shù)提升一倍以上。
“器外真硫化技術(shù)相較于傳統(tǒng)技術(shù)效益突出顯著,可以使加氫裝置開工過程的主要操作步驟減少40%以上,縮短開工時間,節(jié)省開工費用,讓煉化企業(yè)可實現(xiàn)早投產(chǎn)、早產(chǎn)出、早盈利?!笔突た茖W(xué)研究院加氫催化劑研究室副主任劉鋒表示,“而且這項技術(shù)更安全、更綠色。通過技術(shù)升級取消加氫催化劑硫化過程,開工過程不產(chǎn)生硫化氫,無需在開工階段采集和分析高濃度硫化氫氣體,也無需采購、存儲和使用硫化劑;也不產(chǎn)生酸性氣、酸性水和硫化廢油,無需考慮后續(xù)排放問題,裝置現(xiàn)場無臭味,從根本上去除了現(xiàn)有的安全隱患?!?/p>
目前,該技術(shù)生產(chǎn)的真硫化態(tài)催化劑已在國內(nèi)76套次加氫裝置中成功應(yīng)用,顯著簡化了加氫裝置開工流程,縮短開工時間2-5天,并消除了器內(nèi)硫化過程的“三廢”排放問題,催化劑性能更優(yōu),且經(jīng)濟效益和社會效益顯著。該成果已獲國家發(fā)明專利授權(quán)28件,發(fā)表論文24篇,形成了完整的自主知識產(chǎn)權(quán)體系。
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