楊 明1 ,許志紅2 ,劉紅星1
摘 要:新鄉(xiāng)中新化工有限責任公司乙二醇裝置配套變壓吸附 (PSA)系統(tǒng)試生產(chǎn)階段,程控閥故障頻發(fā),而程控閥的運行狀況在很大程度上直接決定了 PSA系統(tǒng)的運行狀況,為此 PSA系統(tǒng)先后進行了2次 技術改造,但第二次技改后生產(chǎn)階段程控閥仍然出現(xiàn)了不少故障。經(jīng)分析與梳理,試生產(chǎn)階段程控閥故障主要是吸附劑泄漏所致,2018年二次技改后運行過程中出現(xiàn)的故障則主要是對程控閥缺乏維護保養(yǎng)造成的,在原因分析的基礎上,中新化工對 PSA系統(tǒng)程控閥進行優(yōu)化改造,消除了不少問題。同時,通過總結多年來的運行維護經(jīng)驗提出了 PSA系統(tǒng)程控閥日常運行維護管控的關鍵點。
關鍵詞:變壓吸附系統(tǒng);程控閥;故障現(xiàn)象;原因分析;應對措施;優(yōu)化改造;運行維護經(jīng)驗
0 引言
新鄉(xiāng)中新化工有限責任公司 (簡稱中新化工)PSA系統(tǒng)是乙二醇裝置的外圍配套裝置, 其主要任務是向下游乙二醇裝置提供合格的原料 氣—CO和 H2。該 PSA系統(tǒng)由北京北大先鋒科 技有限公司設計,2011年 3月開始施工,2012 年 3月首次試車。由于試生產(chǎn)過程中出現(xiàn) CO產(chǎn) 品氣中甲烷含量高和吸附劑泄漏的問題,影響系 統(tǒng)自身及下游系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行,PSA系統(tǒng)先后進行了2次技術改造,2018年3月第二次技改完成后投運。以下對有關情況作一簡介。
1 PSA系統(tǒng)運行概況
PSA系統(tǒng)是高度自動化的氣體分離裝置,每個運行周期吸附塔都必須經(jīng)歷多個工藝步驟,而這些工藝步驟是按照設定好的自控程序通過程控閥穩(wěn)定、有序啟閉實現(xiàn)切換的,PSA系統(tǒng)程控閥運行狀況良好與否直接決定了PSA系統(tǒng)能否安全、穩(wěn)定運行,而中新化工 PSA系統(tǒng)自2012年3月份試車以來,因程控閥故障多次造成 PSA系統(tǒng)和下游乙二醇裝置停車,具體如下。
1.1 第一階段—試生產(chǎn)階段
工程建設階段,由于在設備監(jiān)制及進廠檢驗 環(huán)節(jié)把關不嚴,PSA吸附塔下分布器存在間隙大、絲網(wǎng)破損、絲網(wǎng)未壓實、螺栓未把緊等一系列問題,設計院現(xiàn)場代表建議將存在的問題處理 后再進行吸附劑裝填和試車工作,以免出現(xiàn)吸附劑泄漏問題并損壞程控閥,但當時由于工程進度節(jié)點要求在 2012年初開車產(chǎn)氫,PSA系統(tǒng)存在的問題沒有徹底處理就進行了吸附劑裝填、試車,結果試生產(chǎn)階段出現(xiàn)了吸附劑大量泄漏致程控閥閥芯沖刷內(nèi)漏的問題;尤其是 2013年 3月首次技改時將原設計均壓調(diào)節(jié)閥去掉后,系統(tǒng)出現(xiàn)了嚴重的吸附劑粉化問題;2013年 5月 PSA 系統(tǒng)重啟后,2013年 7—9月期間,PSA系統(tǒng)連續(xù)運行時間沒有超過1個月的,每次 PSA系統(tǒng)停車,在程控閥 (含密封面、密封殼———程控閥密封殼即平衡缸,其通過平衡管與閥體通道相 連)和管道內(nèi)均能發(fā)現(xiàn)大量的吸附劑顆粒及粉塵,并伴隨大量程控閥出現(xiàn)內(nèi)漏的跡象。
分析認為,此階段造成程控閥故障的原因有二:一是吸附劑泄漏造成閥芯及密封面受到?jīng)_刷,密封面損傷后密封失效;二是吸附劑粉塵通過平衡管進入密封組件,造成密封組件摩擦力加大,閥桿上附著大量粉末而致閥門卡澀,甚至造成密封O型圈干磨,平衡缸外壁出現(xiàn)斷裂。
1.2 第二階段—二次技改后生產(chǎn)階段
2013年底,中新化工委托維保公司對 PSA 系統(tǒng)所有程控閥進行了加油保養(yǎng),但因各種各樣的原因,PSA系統(tǒng)第二次技改一直拖延至 2017 年底才艱難結束,此期間程控閥在現(xiàn)場經(jīng)受各種自然環(huán)境考驗,未進行過任何維護保養(yǎng)。
分析認為,此階段程控閥故障大多由維護保養(yǎng)不善引起,同時 PSA系統(tǒng)長周期、高負荷運行也暴露出程控閥設計制造方面的缺陷。
2 程控閥故障原因分析及應對措施
2.1 維護保養(yǎng)不善引起的故障
2.1.1 程控閥反饋故障
故障現(xiàn)象:程控閥在運行過程中出現(xiàn)開、關故障報警,但吸附塔壓力正常,程控閥現(xiàn)場動作與程序要求一致,只是反饋不正常。
原因分析:受閥門開關震動的影響,程控閥開關檢測頭與霍爾開關出現(xiàn)松動,霍爾開關與檢測頭間隙超出設計要求,出現(xiàn)反饋故障。
應對措施:每周定期檢查閥檢霍爾開關緊固情況,有松動時及時消除。
2.1.2 程控閥打開故障
故障現(xiàn)象:程控閥在運行過程中出現(xiàn)開故障報警,吸附塔壓力未按程序要求升高或降低,出現(xiàn)異常,程控閥現(xiàn)場動作與程序要求不一致。
原因分析:① 電磁閥卡澀—兩位五通電磁閥缺乏維護保養(yǎng),滑塊不動作或有異物卡??;② 電磁閥線圈損壞—電磁閥線圈露天安裝, 日曬高溫下老化損壞;③ 閥門接線端子卡接線松動,開關信號傳輸不良;④ DCS機柜安全柵損壞,無輸出信號。
應對措施:① 嚴格控制程控閥儀表空氣質(zhì)量,不得含有微量粉塵和水分,且定期更換電磁閥并進行維護保養(yǎng);② 電磁閥線圈增設防曬設施;③ 定期檢查接線端子接線情況;④ 更換損壞的DCS機柜安全柵。
2.1.3 程控閥開關延時故障
故障現(xiàn)象:程控閥在運行過程中出現(xiàn)開、關延時故障報警,但吸附塔壓力正常,程控閥現(xiàn)場動作與程序要求一致,只是未在程序設定時間內(nèi)開、關到位,出現(xiàn)延時報警。
原因分析:程控閥開關平衡活塞在氣缸內(nèi)上下運動的過程中缺乏潤滑而卡澀,閥門開、關遲 緩;或儀表氣缸竄氣造成閥門開、關遲緩。
應對措施:平衡缸活塞卡澀引起的閥門開、關延時故障,可能是吸附劑粉塵進入平衡缸導致了活塞潤滑不良,有停車機會要打開檢查及處理;對于儀表氣缸竄氣引起的閥門開、關延時故障,要定期檢查,發(fā)現(xiàn)有潤滑不良的情況時要及時加油,以免發(fā)展到竄氣的階段。
2.1.4 程控閥關閉故障
故障現(xiàn)象:程控閥在運行過程中出現(xiàn)關故障 報警,吸附塔壓力出現(xiàn)異常,程控閥現(xiàn)場動作與 程序要求不一致。
原因分析:兩位五通電磁閥缺乏維護保養(yǎng), 滑塊不動作或有異物而致卡澀。
應對措施:嚴格控制程控閥儀表空氣質(zhì)量,不得含有微量粉塵和水分,定期更換電磁閥并進行維護保養(yǎng)。
2.1.5 程控閥內(nèi)漏
故障現(xiàn)象:均壓步驟 2臺吸附塔壓力一致 時,程控閥有內(nèi)漏的吸附塔壓力緩慢降低;抽真 空步驟時,CO產(chǎn)品氣中 H2含量上升。
原因分析:一方面,吸附劑粉化或泄漏,程控閥開關時粉塵隨氣流進入而對程控閥密封面形成沖刷,密封失效而致內(nèi)漏;另一方面,粉塵積聚在平衡缸和平衡盤下部空間,和潤滑脂形成油泥,造成平衡缸內(nèi)密封O型圈磨損,密封失效而引起內(nèi)漏。
應對措施:首先加強源頭控制,加強設計、 制造、裝配等環(huán)節(jié)的過程監(jiān)管,尤其是吸附塔底部分布器,在吸附劑裝填前不能有缺陷;其次要嚴格管控裝填、試壓、吹掃、生產(chǎn)等環(huán)節(jié),盡量避免誤操作引起的竄壓事故,嚴禁超負荷生產(chǎn); 再者要利用停車機會檢查吸附塔頂部格柵板情況,如有傾斜和吸附劑下沉,立即進行糾正。
2.2 程控閥設計制造缺陷引起的故障
2.2.1 DN400程控閥平衡缸閥桿斷裂
故障現(xiàn)象:2019年 9月 28日 PSA-CO系統(tǒng) DN400程控閥檢修時,吊裝過程中出現(xiàn)平衡缸閥桿斷裂;2019年 12月 15日的生產(chǎn)中,DN400 程控閥按照程序要求動作,但吸附塔壓力未隨工藝步驟降低,初步判斷 DN400程控閥閥芯脫落, 打開檢修時發(fā)現(xiàn)平衡缸閥桿斷裂。
原因分析:DN400程控閥平衡缸閥桿為兩段式結構,下段裝配結合部大頭部位設計厚度10mm,對斷裂閥桿進行現(xiàn)場測量,實際結合部大頭部位只有 6~8mm,即存在加工制造缺陷, 存在薄弱環(huán)節(jié),長期使用后出現(xiàn)了疲勞斷裂。
應對措施:聯(lián)系程控閥生產(chǎn)廠家,重新校核計算 DN400程控閥閥桿強度并重新設計制造,利用檢修機會予以更換。
2.2.2 DN400程控閥平衡盤出現(xiàn)裂紋
故障現(xiàn)象:CO產(chǎn)品氣中 H2 含量周期性升高,產(chǎn)品氣純度下降致下游乙二醇裝置停車
原因分析:通過與程控閥生產(chǎn)廠家交流,一方面認為可能是該批次備件本身存在缺陷;另一方面可能是第二次技改后系統(tǒng)設計溫度升高所致 —PSA系統(tǒng)原設計溫度 40℃,技改后設計溫度 (70±5)℃,尤其是在吸附劑還原階段,最高溫度達150℃,DN400程控閥平衡盤材質(zhì)為灰鑄鐵,高溫下灰鑄鐵強度下降導致出現(xiàn)裂紋。
應對措施:① 程控閥生產(chǎn)廠家校核計算 DN400程控閥平衡盤強度,按照實際運行溫度重新設計制造 DN400程控閥平衡盤;② 因PSA—CO系統(tǒng)逆放和抽真空步驟 DN400程控閥的工作 狀況直接影響 CO產(chǎn)品氣的質(zhì)量,除了消缺外, 還將 PSA—CO系統(tǒng)逆放和抽真空步驟的 DN400程 控閥改為單向閥門,將原閥門平衡管用堵頭封堵,原平衡管取消后,在平衡活塞中間鉆孔,以 免影響閥門開、關速度;③ 預處理系統(tǒng)和 PSA—H2系統(tǒng)的 DN400程控閥,其工作狀況對系統(tǒng)的影響相對較小,故只進行了消缺處理—更換為重新設計制造的閥桿。
2.2.3 程控閥設計制造缺陷的優(yōu)化改造
(1)PSA-CO系統(tǒng) DN400程控閥改造內(nèi)容: ① DN400程控閥平衡缸閥桿大頭部外徑增加 10mm、長度增加 20mm;② 平衡活塞盤中間凹陷處加工 φ4mm×16mm的通氣孔;③ 閥桿長度增加后,將閥檢墊高 20mm;④ 將原平衡管拆除,上閥體和下閥體接頭用堵頭封堵。
(2)PSA-H2系統(tǒng)和預處理系統(tǒng) DN400程控閥改造內(nèi)容:① DN400程控閥平衡缸閥桿平衡盤裝配部位外徑增加 15mm,大頭部外徑增加 10mm、長度增加 20mm;② 平衡活塞盤中間孔 孔徑改為 φ80mm,凹陷處一側填滿,另外一側 由 φ320mm改為 φ150mm,深度由 50mm改為30mm;③ 閥桿長度增加后,需將閥檢墊高 20mm;④ 原平衡管保持不變。
3 運行維護經(jīng)驗
2018年 3月至今,因 PSA系統(tǒng)程控閥故障造成乙二醇裝置停車共 18次,其中,因電磁閥卡澀致停車10次,因程控閥現(xiàn)場接線端子松動、接線老化引起閥門開關失靈致停車4次,因程控 閥打開故障造成的停車 2次,DCS機柜程控閥保 險失電引起閥門開關失靈致停車2次;程控閥設 計制造方面的缺陷僅限于2019年 9月 28日和 12 月 15日的平衡缸閥桿斷裂和DN400平衡盤裂紋 這兩個方面??偨Y多年來 PSA系統(tǒng)程控閥的運 行經(jīng)驗,筆者認為,日常運行維護中應加強以下 幾個方面的管控。
(1)粉塵對程控閥的危害是致命的,需加強源頭治理。第一,要做好吸附塔在設計、制造、裝配等環(huán)節(jié)中的過程監(jiān)管,尤其是吸附塔底部分布器,在吸附劑裝填前不能有缺陷;第二,要加強吸附劑裝填的管控,應嚴格按照設計要求進行裝填,達不到設計要求時要暫停裝填,待問題解決后再繼續(xù)裝填,以免日后運行中出現(xiàn)因吸附劑下沉、浮動空間增大而致吸附劑粉化等問題,后患無窮;第三,要加強工藝管控,系統(tǒng)試壓、氣密試驗、吹掃等手動操作環(huán)節(jié)要嚴格避免誤操作引起的竄壓事故;第四,要加強系統(tǒng)生產(chǎn)管控,嚴禁超負荷運行,據(jù)PSA系統(tǒng)的運行經(jīng)驗,超負荷運行必然要縮短步驟切換時間,要想達到均壓平衡必然要開大均壓調(diào)節(jié)閥,氣體流速增加引起的吸附劑粉化必然加劇;第五,要利用停車機會檢查吸附塔頂部格柵板狀況,如有傾斜、吸附劑下沉較多的情況,應立即予以糾正。
(2)逆放、抽空等特殊部位的程控閥,盡可能選擇沒有平衡缸的單向閥,如此一來,即使誤操作也打不開,不會造成嚴重的后果,且閥桿為一體式結構,強度高,不易損壞。
(3)加強儀表氣源管理,嚴禁不合格的儀 表氣用于 PSA系統(tǒng),否則將對電磁閥造成不可逆的損傷。
(4)程控閥之電磁閥、氣控閥、電磁線圈 等儀表元件要有防塵、防日曬雨淋措施。
(5)嚴格管控程控閥現(xiàn)場安裝質(zhì)量以及 DCS機柜、現(xiàn)場接線元件及接線的質(zhì)量。
4 節(jié)語
綜上所述,中新化工 PSA系統(tǒng)試生產(chǎn)階段程控閥故障主要是吸附劑泄漏所致,2018年第 二次技改后生產(chǎn)中出現(xiàn)的程控閥故障則主要是缺乏維護保養(yǎng)造成的。通過兩次技改,消除了不少問題,但仍有不少地方亟待完善,尤其是在程控閥的日常運行維護方面,應加強粉塵的源頭治理,逆放/抽空等步驟程控閥應盡可能選擇沒有平衡缸的單向閥,加強儀表氣源管理,程控閥之儀表元件要有防塵及防日曬雨淋措施,嚴格管控程控閥現(xiàn)場安裝質(zhì)量,這樣才能提高程控閥運行的可靠性,保障 PSA系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行。
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