五月丁香在线,91天天操比,H乳动画在线播放,国产麻豆又黄又大又粗内射

四川蜀泰化工科技有限公司

  

 電話:86-0825-7880085

一段轉(zhuǎn)化爐爐管彎曲變形原因分析及預(yù)防措施

發(fā)布時(shí)間:2021-03-17 16:00

李洪海

1 概述

      一段轉(zhuǎn)化爐(一段爐) 為氣頭合成氨裝置的核心設(shè)備,其投資大、維護(hù)難度高,一旦出現(xiàn)問(wèn)題影響面廣,一段爐轉(zhuǎn)化管(簡(jiǎn)稱爐管) 是一段爐內(nèi)的關(guān)鍵部件,維護(hù)好一段爐尤其是一段爐爐管的運(yùn)行意義重大。中國(guó)石油天然氣股份有限公司塔里木油田石化分公司(簡(jiǎn)稱塔石化)合成氨裝置設(shè)計(jì)產(chǎn)能為450 kt/a,采用丹麥托普索傳統(tǒng)蒸汽轉(zhuǎn)化工藝,蒸汽轉(zhuǎn)化過(guò)程在3.9 MPa壓力條件下進(jìn)行,轉(zhuǎn)化系統(tǒng)原料氣水碳比為3.04 (摩爾比) 。較高的轉(zhuǎn)化壓力可有效節(jié)省系統(tǒng)總壓縮功,而較低的水碳比既能保證裝置的長(zhǎng)周期、安全、穩(wěn)定運(yùn)行,又可降低系統(tǒng)能耗。

      塔石化合成氨裝置一段爐采用側(cè)燒式,設(shè)置2個(gè)南北走向的輻射室: 北端鼓風(fēng)機(jī)(K202)提供一段爐燃燒所需的空氣,燃料氣由輻射室南端東側(cè)送入分配至各排燒嘴; 南端設(shè)置煙氣對(duì)流段,預(yù)熱相關(guān)的預(yù)熱盤管內(nèi)的介質(zhì),煙氣經(jīng)熱能回收后由引風(fēng)機(jī)(K201) 抽出排入煙囪。

      一段爐2個(gè)輻射室內(nèi)沿中心線分別設(shè)置裝有催化劑的爐管120根,總共240根。輻射室爐墻的每個(gè)側(cè)面自下而上設(shè)置有6排燒嘴,每排15個(gè),共計(jì)360個(gè)燒嘴,燒嘴火焰通過(guò)爐壁輻射對(duì)爐管加熱而不直接接觸爐管。燒嘴助燃空氣通過(guò)K202強(qiáng)制通風(fēng)實(shí)現(xiàn),必要的話可以通過(guò)調(diào)節(jié)安裝于每排燃料氣主管根部的截止閥沿爐管方向調(diào)節(jié)爐管外的火焰分布,運(yùn)行時(shí)可以根據(jù)燃燒情況調(diào)節(jié)每個(gè)燒嘴的燃料氣量和供風(fēng)量以調(diào)節(jié)其熱負(fù)荷。實(shí)際生產(chǎn)中,由于一段爐燒嘴數(shù)量多,將每個(gè)燒嘴熱負(fù)荷調(diào)整絕對(duì)均勻幾乎是不可能的,其調(diào)節(jié)過(guò)程主要是靠目視,即觀察每個(gè)燒嘴的燃燒情況,再結(jié)合每個(gè)集氣管出口溫度來(lái)判斷燒嘴的燃燒狀況。

      燃料氣源自原料天然氣、弛放氣及系統(tǒng)開(kāi)車時(shí)過(guò)剩的工藝氣,燃料氣系統(tǒng)投用過(guò)剩工藝氣或弛放氣時(shí),由于調(diào)節(jié)的幅度和操作熟練程度不同,會(huì)造成其熱值的變化,進(jìn)而影響轉(zhuǎn)化反應(yīng)的進(jìn)行,最終造成爐管兩側(cè)熱負(fù)荷的變化。

2 轉(zhuǎn)化系統(tǒng)工藝流程

      原料氣壓縮機(jī)加壓后的原料氣(原料天然氣) ,經(jīng)原料氣預(yù)熱盤管(E204 2/1 ) 加熱至380 ℃后進(jìn)入脫硫系統(tǒng),脫至硫含量低于0. 05mg/m3后與工藝蒸汽混合,并在混合氣預(yù)熱盤管(E201) 中再次被加熱升溫至535℃; 預(yù)熱后的混合氣進(jìn)入一段爐爐管,在轉(zhuǎn)化催化劑的作用下進(jìn)行轉(zhuǎn)化反應(yīng),主要生成H2和CO,轉(zhuǎn)化反應(yīng)所需熱量由輻射室兩側(cè)的燒嘴提供; 經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)化反應(yīng)的工藝氣在一段爐出口被加熱至805 ℃后送入二段爐,控制一段爐出口氣中甲烷含量在11.08%(摩爾分?jǐn)?shù)) 以下。蒸汽轉(zhuǎn)化反應(yīng)方程式如下:

CnH2n+2 + 2H2O = Cn-1H2n + CO2 + 3H2  -Q   (1)

CH4 + 2H2O = CO2 + 4H2  -Q              (2)

CO2 + H2 = CO + H2O  -Q                 (3)

      反應(yīng)式(1) 為高碳烴不斷地轉(zhuǎn)化為低碳烴,一級(jí)一級(jí)地轉(zhuǎn)化,最終轉(zhuǎn)化為甲烷; 反應(yīng)式(2) 為甲烷的轉(zhuǎn)化反應(yīng); 反應(yīng)式(3) 為變換反應(yīng),其需要的熱量比反應(yīng)式(1) 和反應(yīng)式(2)少得多。

      一段爐的生產(chǎn)中,在轉(zhuǎn)化催化劑顆粒的內(nèi)部或表面有可能發(fā)生析炭,炭沉積在催化劑外表面會(huì)增加催化劑床層的阻力(壓降) ,炭聚集在催化劑內(nèi)部則會(huì)降低催化劑的活性以及機(jī)械強(qiáng)度;工況突變時(shí),催化劑極易粉化,會(huì)使?fàn)t管的壓差和熱點(diǎn)溫度增大。轉(zhuǎn)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)原料氣水碳比為3.04,但在系統(tǒng)背壓、中壓蒸汽管網(wǎng)壓力等波動(dòng)時(shí),原料氣水碳比會(huì)發(fā)生波動(dòng),會(huì)影響到爐管內(nèi)的轉(zhuǎn)化反應(yīng),這些變化都可能以爐管外表面溫度的變化得以體現(xiàn)。

3 近年一段爐(爐管) 的運(yùn)行狀況

      塔石化合成氨裝置自2010年投產(chǎn)以來(lái),一段爐(爐管) 一直運(yùn)行穩(wěn)定; 2014 年起發(fā)現(xiàn)爐管開(kāi)始彎曲變形及顏色變亮,且一段爐出口轉(zhuǎn)化氣甲烷含量逐年升高; 2015年一段爐轉(zhuǎn)化催化劑進(jìn)行過(guò)一次更換,2018年一段爐爐管彎曲變形等情況更加嚴(yán)重; 2019年初部分爐管出現(xiàn)熱斑,爐管表面溫度接近或超過(guò)設(shè)計(jì)溫度,操作人員及時(shí)調(diào)整燒嘴背壓,降低了爐管溫度。通常情況下,為確保爐管的安全、穩(wěn)定運(yùn)行,其操作溫度應(yīng)低于設(shè)計(jì)溫度,且據(jù)經(jīng)驗(yàn)現(xiàn)階段爐管已處于使用壽命的中后期,更應(yīng)注重操作溫度的把控。在目前這種情況下,對(duì)一段爐爐管提高操作溫度的可行性進(jìn)行論證和預(yù)測(cè)爐管的剩余使用壽命顯得非常重要。因此,2019年冬季裝置停車檢修時(shí),塔石化再次更換了轉(zhuǎn)化催化劑,并對(duì)彎曲變形較嚴(yán)重的10根爐管進(jìn)行了更換。

      檢修過(guò)程中發(fā)現(xiàn),一段爐爐管變形部位位于爐管的中下部,對(duì)應(yīng)第一、二、三、四排燒嘴的高度,并且變形較嚴(yán)重的爐管主要分布在東側(cè)爐膛內(nèi)的南端部位,而西側(cè)爐膛內(nèi)的爐管的狀況相對(duì)較好,沒(méi)有出現(xiàn)嚴(yán)重的彎曲變形或管體材質(zhì)變化現(xiàn)象。燒嘴與爐管(由北向南順序排列) 的對(duì)應(yīng)分布關(guān)系如表1。

      更換的10根爐管大多分布在東側(cè)爐膛內(nèi)靠近南端,由北向南數(shù)分別為第54#、67#、84#、88#、90#、91#、111#、112#、114#、119# 爐管。由表1 可以看出: 第54#爐管對(duì)應(yīng)的是第7# 燒嘴,第67#爐管對(duì)應(yīng)的是第9#燒嘴,第84#、88#爐管對(duì)應(yīng)的是第11#燒嘴,第90#、91#爐管對(duì)應(yīng)的是第12#燒嘴,第111#、112#爐管對(duì)應(yīng)的是第14#燒嘴,第114#、119#爐管對(duì)應(yīng)的是第15#燒嘴; 也就是說(shuō),發(fā)生嚴(yán)重變形的爐管大多分布在東側(cè)爐膛內(nèi)靠近南端一側(cè),即燃料氣源一側(cè)。理論上一段爐爐管在現(xiàn)有的操作條件(壓力3.9MPa、溫度940 ℃以下) 下長(zhǎng)期使用是可行的,但由于爐管已處于使用壽命的中后期,宜采用一些延長(zhǎng)爐管服役周期的措施,即須精心操作、合理地控制工藝參數(shù)才能確保爐管剩余壽命期內(nèi)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。

      2020年3月11日,合成氨裝置復(fù)工復(fù)產(chǎn),通過(guò)紅外成像儀檢測(cè)一段爐底部爐管溫度,顯示偏高,于是對(duì)一段爐燒嘴負(fù)荷進(jìn)行調(diào)整,在運(yùn)行穩(wěn)定的情況下,調(diào)整一段爐第一排燒嘴的熱負(fù)荷,為保證一段爐出口氣甲烷含量合格,維持一段爐出口氣溫度在799~803 ℃。

4 一段爐爐管彎曲變形的原因分析

      為進(jìn)一步了解一段爐爐膛內(nèi)的燃燒狀況,掌握爐管彎曲變形的真正原因,正常生產(chǎn)情況下,利用熱成像儀從爐管側(cè)面觀火孔(每個(gè)輻射段兩端有側(cè)面觀火孔12個(gè),兩輻射段總計(jì)24個(gè)觀火孔,對(duì)稱布置于爐膛兩端,如圖1) 檢測(cè)爐管外壁溫度: 打開(kāi)觀火孔,在爐膛負(fù)壓穩(wěn)定的情況下,按照自下而上及正面、對(duì)面的順序依次對(duì)爐管進(jìn)行測(cè)溫。100%負(fù)荷下,從側(cè)面觀火孔對(duì)一段爐爐管做整體成像檢測(cè),記錄不同位置的最低溫度,結(jié)果見(jiàn)表2,有關(guān)分析如下。

      (1)從同一層觀火孔測(cè)得的溫度看,靠近燃?xì)庠磦?cè)也就是南端爐管外壁溫度普遍高于遠(yuǎn)離燃?xì)庠吹谋眰?cè)爐管外壁溫度,而東側(cè)爐膛表現(xiàn)尤為明顯。例如: 1#、2#觀火孔處測(cè)得的爐管外壁溫度為948 ℃、953 ℃,分別高于3#、4#觀火孔處測(cè)得的爐管外壁溫度945 ℃、944 ℃; 13#、14#觀火孔處測(cè)得的爐管外壁溫度為945 ℃、947 ℃,分別高于15#、16#觀火孔處測(cè)得的爐管外壁溫度939 ℃、938 ℃。這就是東側(cè)爐膛內(nèi)靠近南端爐管彎曲變形程度更嚴(yán)重,亦即更換的爐管大都處于這個(gè)部位的原因。

      (2) 從輻射爐膛同一端上、下方向測(cè)得的爐管外壁溫度看,下方爐管外壁溫度普遍高于上方爐管外壁溫度,而同是南端或北端上、下方向測(cè)得的爐管外壁溫度,一層平臺(tái)測(cè)得的高于二層平臺(tái)測(cè)得的,二層平臺(tái)測(cè)得的又高于三層平臺(tái)測(cè)得的,平均溫差在45 ℃。例如: 東側(cè)爐膛南端1#、2#觀火孔處測(cè)得的爐管外壁溫度為948 ℃、953 ℃,分別高于9#、10# 觀火孔處測(cè)得的爐管外壁溫度939 ℃、948 ℃,更高于17#、18#觀火孔處測(cè)得的爐管外壁溫度925 ℃、933 ℃。而在爐管內(nèi),由上往下天然氣轉(zhuǎn)化率呈下降趨勢(shì),所需熱量由上往下減少,而燒嘴燃燒提供的熱量相對(duì)較多,從而造成爐管下部溫度較高,這也就是爐管底部容易發(fā)生質(zhì)變的原因。

      (3) 從一段爐東、西兩輻射爐膛溫度對(duì)比來(lái)看,東側(cè)輻射爐膛溫度要高于同部位的西側(cè)輻射爐膛溫度。例如: 11#、12#觀火孔處測(cè)得的爐管外壁溫度為942 ℃、945 ℃,高于15#、16#觀火孔處測(cè)得的爐管外壁溫度939 ℃、938 ℃。這就是西側(cè)爐膛內(nèi)爐管狀況好于東側(cè)爐膛內(nèi)爐管狀況的原因。

      (4)從兩爐膛及同一爐膛內(nèi)爐管兩側(cè)的溫度對(duì)比來(lái)看,西側(cè)輻射爐膛內(nèi)溫度較為平均,而東側(cè)爐膛內(nèi)特別是靠近南端爐管東西兩面存在較大的溫差,西面溫度略高于東面溫度,亦即此處的爐管存在周向溫度差。例如: 2#觀火孔處測(cè)得的爐管外壁溫度為953 ℃,高于1# 觀火孔處測(cè)得的爐管外壁溫度948 ℃; 10#觀火孔處測(cè)得的爐管外壁溫度為948 ℃,高于9#觀火孔處測(cè)得的爐管外壁溫度939 ℃。也就是說(shuō),周向溫差導(dǎo)致周向爐管的膨脹系數(shù)不一致,因此爐管普遍存在向西弓彎的現(xiàn)象,且周向溫差越大的部位爐管變形程度越嚴(yán)重。

      綜合以上分析,可以得出如下結(jié)論: 一段爐爐管彎曲變形的主要原因在于爐管局部存在周向溫差,周向溫差愈大,爐管彎曲變形愈嚴(yán)重。

5 優(yōu)化調(diào)整措施

5. 1 調(diào)整部分燒嘴的熱負(fù)荷

      結(jié)合上述分析,在保證一段爐出口氣甲烷含量合格的情況下,防止?fàn)t管彎曲變形的關(guān)鍵在于,減小部分燒嘴的燃料氣量,局部調(diào)整燒嘴熱負(fù)荷,亦即關(guān)小溫度較高的爐管對(duì)應(yīng)的燒嘴燃料氣閥和燃燒空氣閥開(kāi)度,開(kāi)大溫度較低的爐管對(duì)應(yīng)的燒嘴燃料氣閥開(kāi)度和燃燒空氣閥開(kāi)度。據(jù)一段爐溫度場(chǎng)分布規(guī)律以及爐膛內(nèi)熱點(diǎn)分布差異,塔石化對(duì)合成氨裝置一段爐燒嘴熱負(fù)荷進(jìn)行了如下調(diào)整。

      (1) 對(duì)于同一平臺(tái)4處觀火孔處測(cè)得的爐管外壁溫度存在較大偏差的問(wèn)題,將靠燃料氣源較近的燒嘴的燃料氣量降低,微增遠(yuǎn)離燃料氣源一端燒嘴的燃料氣量,以使同平臺(tái)4個(gè)測(cè)溫點(diǎn)的溫度接近。例如: 適當(dāng)關(guān)小1#、2#和5#、6#觀火孔附近的燒嘴燃料氣量和助燃空氣量,稍開(kāi)大3#、4#和7#、8#觀火孔附近燒嘴的燃料氣量和助燃空氣量。

      (2) 對(duì)于同一輻射爐膛同一端上、下方向的燒嘴,保持下方燒嘴燃料氣閥和助燃空氣閥開(kāi)度略小于上方燒嘴的燃料氣閥和助燃空氣閥開(kāi)度。針對(duì)一段爐同一爐管內(nèi)由上往下天然氣轉(zhuǎn)化率呈下降趨勢(shì)造成的爐管下部溫度較高問(wèn)題,將爐管上中部對(duì)應(yīng)燒嘴的燃料氣量開(kāi)大,將爐管下部對(duì)應(yīng)燒嘴的燃料氣量微關(guān)小,以降低底部燒嘴的熱負(fù)荷。

      (3) 由于東側(cè)輻射爐膛溫度高于同部位的西側(cè)輻射爐膛溫度,因此適當(dāng)關(guān)小靠近燃料氣源的東側(cè)輻射段南端燒嘴的燃料氣閥和助燃空氣閥開(kāi)度,相應(yīng)地適當(dāng)開(kāi)大西側(cè)輻射段北端燒嘴的燃料氣閥和助燃空氣閥開(kāi)度,以均衡東、西兩側(cè)同平面燒嘴的熱負(fù)荷。

      (4) 對(duì)于一段爐東側(cè)爐膛南端普遍存在爐管西面溫度高于東面溫度,也就是爐管兩側(cè)存在較大溫差的問(wèn)題,將西面的燒嘴燃料氣量降低,提高東面燒嘴的燃料氣量,以使?fàn)t管東、西兩面燒嘴的熱負(fù)荷均衡,即主要開(kāi)大了東側(cè)爐膛A面(即東面) 第一排、第二排、第三排和第四排的7#、9#、11#、12#、15#燒嘴的燃料氣閥,同時(shí)關(guān)小B面(即西面) 第一排、第二排、第三排和第四排的7#、9#、11#、12#、15#燒嘴的燃料氣閥5%。

      上述部分燒嘴熱負(fù)荷調(diào)整后,在一段爐出口氣甲烷含量不超標(biāo)的情況下,一段爐出口氣溫度平均在798. 8 ℃ (調(diào)整前一段爐出口氣溫度平均在803 ℃) ,調(diào)整前后爐管外壁溫度的對(duì)比見(jiàn)表3??梢钥闯觯欢螤t水平方向各爐管外壁溫度以及同一爐管上、下外壁溫度的溫差縮小了,爐膛內(nèi)燒嘴燃燒的熱負(fù)荷分配更加合理。

5. 2 加強(qiáng)系統(tǒng)工藝管理的其他措施

(1) 確保一段爐嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)的工藝參數(shù)運(yùn)行。

(2) 嚴(yán)格控制合成氨裝置的開(kāi)、停車次數(shù),開(kāi)停車過(guò)程中嚴(yán)格控制系統(tǒng)的升降溫速率不大于30 ℃ /h。

(3) 嚴(yán)格控制原料氣中對(duì)轉(zhuǎn)化催化劑有毒有害的硫等物質(zhì)的含量,避免轉(zhuǎn)化催化劑中毒而致天然氣轉(zhuǎn)化率降低。

(4) 保證工藝蒸汽的品質(zhì)。

(5) 據(jù)煙道氣分析數(shù)據(jù)及燒嘴燃燒情況,及時(shí)調(diào)節(jié)燒嘴燃料氣的背壓以及風(fēng)門、閥門的開(kāi)度,避免燒嘴偏燒及二次燃燒,確保爐膛溫度分布均勻,防止局部過(guò)熱等。

6 結(jié)束語(yǔ)

      綜上所述,塔石化針對(duì)其合成氨裝置一段爐爐管彎曲變形的問(wèn)題,通過(guò)原因分析,采取了對(duì)部分燒嘴熱負(fù)荷進(jìn)行調(diào)節(jié)以及加強(qiáng)系統(tǒng)工藝管理的措施后,取得了良好的效果: 爐管熱點(diǎn)溫度得以降低,一段爐爐膛間及爐膛內(nèi)熱點(diǎn)溫度分布較為均勻,爐管間及爐管各部位間溫差減小; 一段爐轉(zhuǎn)化催化劑再未發(fā)生析炭及爐管外壁超溫等現(xiàn)象,一段爐運(yùn)行狀況良好,各工藝參數(shù)均控制在設(shè)計(jì)指標(biāo)范圍內(nèi)??傊?,通過(guò)優(yōu)化調(diào)整和加強(qiáng)工藝管理,塔石化合成氨裝置一段爐爐管局部應(yīng)力得到緩解,從而可降低今后運(yùn)行中爐管彎曲變形的可能性,延長(zhǎng)爐管的使用壽命,有助于合成氨裝置的長(zhǎng)周期、安全、穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)運(yùn)行。

      四川蜀泰化工科技有限公司

      聯(lián)系電話:0828-7880085

     公司官網(wǎng):m.xyuntea.cn

【上一篇:制備方法對(duì)Ni基甲烷化催化劑活性和抗硫性能的影響

【下一篇:工藝水中雜質(zhì)對(duì)烴類蒸汽轉(zhuǎn)化催化劑的影響

掃一掃在手機(jī)上閱讀本文章

版權(quán)所有? 四川蜀泰化工科技有限公司    技術(shù)支持: 響應(yīng)式網(wǎng)站建設(shè)
欧美日韩在线欧美| 四虎在线资源| 少妇高潮惨叫久久久久电影69 | 色爽爽一区二区| 无码日韩影片| 日韩无码第二页| 亚洲成人黄色AV| 久久人人爽人人片av人成| 亚洲最新精品| 国产在线真实子伦| 无码免费啪啪精品尤物| 无码 中文 亚州| 色呦呦 欧美 国内| 亚洲国产精品国自产拍电影 | av黄色网址| 欧美成天堂网地址| 超碰在线久热一本东京| 中文字幕人妻一区二区在线视频| 久久国产三区日韩精品| 天堂综合资源在线| 五月综合服务啪| 另类邪恶专区| 少妇激情高潮在线视频| 精品少妇爆乳无码AⅤ区| 中文字幕最近日韩| 免费人人操人人| 亚洲宗合色图| 亚洲有码在线观看| 亚洲综合区图片小说| 精品精品国产高清a级毛片| 丝袜美腿 亚洲视频| 四虎新视频| 越南精品一区| 7777在线| 亚洲日韩精品久AV| 中文字幕第七十一页| sss在线无码观看| 夜夜草网| 国产农村妇女亚洲| 你懂得在线观看网站| 又湿又紧又大又爽又a视频 |